宝丰240T高锅省煤器磨损问题的分析与技改
发布时间:2014-02-08 06:36:44作者:admin浏览量:708
【摘要】宝丰集团公司240T/H流化床锅炉因设计结构存在缺陷、 烟气流速高、管束设计结构的影响等,造成省煤器受热面加剧磨损,导致 省煤器频频发生泄漏。我们采取降低足部烟气流速和使烟气气
流均匀分 布的技改措施,降低了烟气速度场和飞灰浓度场的不均匀性。
【关键词:高锔;省煤器;磨损;技改
宝丰集团公司于2009年9月安装和投运了一台唐山锅炉厂生产的 240T/H循环流化床锅炉,其具有结构紧凑,燃烧效率高、适用煤种 广、负荷调节范围大等优点,给公司带来了较好的经济效益,但是,锅
炉自投产运行初期,没有进行详细的调试及试运行,直接投入正式生 产。导致DCS上大量关键参数显示不够准确,运行人员没有基础数据 可参考,操作技能也参差不齐,一人一个操作调整方法。前期因
锅炉 负荷无法提髙,操作上一味开大一次风来调整,增大了烟气流速从而 造成省煤器受热面的加剧磨损,后来在宝丰动力公司及外部专家的共 同努力下逐渐扭转了锅炉的运行理念-逐步改变人炉煤灰
分,找到最 佳的配比,锅炉运行逐步转入正常。近期因省煤器频频发生泄漏,给 宝丰集团公司造成极大的损失,虽然每次有机会停炉检修,省煤器都 作为重点进行检查和检修,花费大量的财力、物力
和人力,但效果甚 微,往往运行两个月或一个月就发生省煤器磨损泄漏,不得不停炉检 修。
1.原因分析
1.1设计结构存在缺陷
流化床锅炉尾部烟道设计存在问题,在省 煤器上方的转弯烟道,烟气在转弯烟道内流动时灰粒在离心力和重力作用下,大量灰粒趋于向后墙方向。造成后墙迎风面管子磨损加剧,而前墙方向磨损较轻微
。(如下图)灰尘颗粒在烟道截面上分布呈不均匀状态,在后墙灰尘浓度大,前墙灰尘浓度低。虽然循环流化床锅炉装有旋风分离器,但分离器未能收集而进入尾部烟道的飞灰浓度仍然很髙,达4kg/m3,
因而造成磨损的强度增大,加大了 此位置的磨损程度。
1.2烟气流速髙 烟气流向示意图
在分离器出口转弯烟道处,烟气流速较髙,在实际运行过程中, 运行工况较设计工况复杂,送风量及 引风量要高于设计风量,造成实际烟 气流速要髙于设计流速,根据试验表 明,磨损速率与颗粒速
度的3次方成正 比,烟气流速大,导致省煤器等尾部下载、外文文献检索下载服务购买地址―細—
1.3管束设计结构的影响
烟气流动方向见下图,根据试验 数据,错列管束第二排磨损量比第一 排的磨损量约大2倍,顺列的磨损量要小千错列的磨损量。顺列和错列的管束第一排的局部磨损量基本相 似,^6=45° ~60°之间,
而对于错列管束第二排来说,局部磨损量 位于6=30° ~45。之间。因此,该锅炉省煤器磨损主要是由于设计存在缺陷与烟气流速 高造成的,在每次检修时发现其烟气明显分布不均匀,在后墙区域的省
煤器受烟气冲刷后磨损程度大,而在前墙区域的省煤器磨损程度 要轻得多。
1.4料灰分含最的影响
燃料中灰分含量越高,磨损量越严重。我们所用燃料来自洗煤煤种特性为灰分38% (其中大量为煤泥)固定碳35.8%,全水梦 8%-9%,整体粒径<0.2mm的份额占42%左右,特点为容易造成锅炉 煤仓棚煤挂煤
;而且因实际能被分离器收集捕捉而参与循环的灰量 严重不足,造成锅炉负荷无法达到额定参数;后经掺烧矸石,锅炉负 荷逐渐达到正常,但整体通过受热面的烟气中 灰分浓度较高,磨损加剧。从近
期的运行情况 看,每班的排渣量不大,但除尘器的排灰量相对 很大,也能说明灰飞浓度比较大。
2.解决方案
从以上分析可知,要降低尾部烟道受热面 的磨损量,要从以下几个方面着手:一是降低尾 部烟气流速;二是使烟气气流均匀分布。降低灰 飞速度场和飞灰浓度场的不均匀性,需采取以 下方案。
2,1均布气流
在转弯烟道处增加均流装置,使烟气在此处流动方向发生改变,
由斜方向流动经均流板后改变为垂直省煤器流动,使尾部烟道处灰尘 颗粒分布均匀:这是由于在转弯烟道安装均流装置,把烟气流经均流 板由一股均匀分布为几股,灰尘颗粒在流动过程碰到均流板后
,瞬时 速度变为零5顺每块均流板流下,在均流板下方由于烟气流的扰动, 顺均流板流下的灰尘颗粒被烟气流带动引起二次飞扬,由于灰尘颗 粒是分几股流下,在灰尘飞扬过程灰尘颗粒在省煤器上被
均匀分布, 避免局部灰尘浓度过髙,增加了磨损量,如图所示。
2.2安装假管
在上组省煤器管束上方 加二排假管,采用错列布置,
排列方式和省煤器排列方式 一样。根据以上分析,错列管 排的第二排要比第一排的磨 损量大一倍,增加两排假管 束,使烟气流经假管时,使对 省煤器管的磨损转为对假管的磨损,而且由于两排假管
起
到均布烟气流的作用,并增加了阻力,降低了烟气流在省煤器上方的 速度,大大降低了省煤器管的磨损程度。
2.3加强检修维护
每次停炉全面检查所有受热面的防磨瓦磨损情况,发现问题及 时检修、更换。
3.结论
省煤器受热面发生磨损泄漏,不得不停炉检修。一方面对设备本 身造成损害,缩短了设备使用寿命,使省煤器平均使用寿命只有r2年 左右;另一方面设备频繁启动,给锅炉本身各个设备造成损害,缩
短 了锅炉的使用寿命。在对循环流化床锅炉尾部受热面的磨损根据设 备实际磨损情况,经过从理论上和结构上进行科学分析,根据其磨损 原因,采取可行的措施对锅炉受热面进行防磨改造,可大大延
长设备 的使用寿命,提髙设备的运行周期,保证了设备运行的经济性、安全 性和稳定性。相对降低了设备投入和生产成本,提髙了经济效益,减 少了维修成本。
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