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CFB锅炉省煤器磨损分析及防护措施

发布时间:2014-02-08 06:36:24作者:admin浏览量:678

【摘要】对CFB锅炉省煤器从磨损机理上进行分析,查找磨损原因,提出防磨方案,降低省煤器的磨损。
 
【关键词】省煤器;磨损;方案
 
循环流化床锅炉作为国内中小发电机组推广的一种洁净煤 燃烧锅炉,其优势在于煤种适应性广,燃烧稳定,同时燃烧效率 高,负荷调节范围大,易于脱硫、脱氮,环保性能好,能实现灰渣 综合利用等
 
,因而在我国热电行业做到了迅速的推广使用但 由于CFB独特的燃烧特点,锅炉内的固体物料浓度大,锅炉受 热面和耐火材料受到不断冲刷,磨损问题比较突出。
 
某热电厂于2006年安装投运了两台YG-75/5.29-M18 型循环流化床锅炉,由于其炉膛采用膜式水冷壁结构,炉膛出 口布置高温旋风分离器,结构紧凑,燃烧效效率高、适用煤种 广、负荷调节范围大等优
 
点,给公司带来了良好的经济效益。但 是,自锅炉运行以来,省煤器存在不同程度的磨损并且炉前数 第42、43、44根管经一个运行周期,剩余壁厚仅为1.2mm。
 
1设备磨损机理和原因分析
 
1.1设备设计结构
 
锅炉设计为膜式水冷壁管,在炉膛出口布置两外置旋风分 离器,在炉膛内的烟气经旋风分离器把大部分灰尘颗粒后进人 对流烟道,在对流烟道内布置两级过热器’经对流烟道后设计 一转弯烟道进人尾
 
部烟道,省煤器布置在转弯烟道下方,省煤 器错列逆流布置,分上中下三组,每组52排管束,材质为32 x 3.5mm。
 
1.2设备磨损机理
 
锅炉受热面磨损是与其运行方式密切相关的,由于循环流 化床锅炉采用流化燃烧技术,它的最大特点是燃料在炉内通过 物料循环系统循环反复燃烧,使燃料颗粒在炉内滞留时间大大 增加,直至燃烬
 
。锅炉的磨损与固体物料浓度、速度、颗粒特性 和流道几何形状等密切相关,流化床锅炉与常规锅炉相比,其 、炉献¥»浓便要脅出几十倍到上百倍’尾部烟道的烟气流速达 8 ~ 16m/s,流化床锅炉的磨
 
损要比其类型锅炉严重得多,因此, 循环流化床锅炉的磨损问题,一直是困扰流化床锅炉经济运行 和进一步发展的关键问题。
 
尾部对流受热面的磨损主要是因烟气中含有的固体颗粒 以一定的角度对材料表面进行冲击所造成的,因此也称为冲蚀 (或冲击磨损)o冲蚀有两种基本类型:一种叫冲刷磨损’是颗粒 对固体表面冲击角
 
较小,甚至接近于平行;另一种叫撞击磨损,是颗粒相对于固体表面冲击角度较大,或接近于垂直时,以一 定的运行速度撞击固体表面使其产生微小的塑性变形或显微 裂纹,在长期、大量的颗粒反复撞
 
击之下,逐渐使塑性变形层整 片脱落而形成的
 
磨损。而循环流化床锅炉的磨损是上述两种磨 损的综合结果。
 
1.3设备磨损的主要原因
 
根据流化床锅炉受热面的磨损的机理及结构,省煤器的磨 损主要原因分析如下:
 
1.3.1设计结构存在缺陷
 
循环流化床锅炉尾部烟道设计存在问题,在省煤器上方存 在一转弯烟道,烟气在省煤器上方转弯处,部分颗粒碰到烟道 炉墙时,速度瞬时为零,部分灰尘颗粒顺墙壁面下流(如图1), 在流动过程中,
 
通过冲刷磨损和撞击磨损,加大了炉前数第 42、43、44根省煤器管的的磨损程度。同时灰尘浓度较大,虽然 循环流化床锅炉装有旋风分离器,但分离器未能收集而进入尾 部烟道的飞灰浓度仍然很高,
 
达4kg/m3 ,并且实际运行中分离 器效率偏离设计效率,进人尾部烟道的大颗粒也较多,因而造 成磨损的强度大,加大了此位置的磨损程度。
 
图1锅炉尾部烟道结构
 
1.3.2烟气流速高
 
在转弯烟道处,烟气流速较高,设计为8.33m/S,在实际运 行过程中,运行工况要较设计工况复杂,送风量及引风量要高 于设计风量,造成实际烟气流速要高于设计流速,灰尘颗粒的 绝对速度是烟气垂
 
直速度加颗粒终端速度(重力加速度),比炉 膛内烟气是上升气流时的绝对速度要高。试验表明,磨损速率 与颗粒速度的n次方成正比,如果烟气流速与灰尘颗粒速度相 等,则n=3,烟气流速越大,灰尘
 
颗粒越高于烟气流速,导致省 煤器的磨损加重。因此,该锅炉省煤器磨损主要是由于设计存在缺陷与烟气 流速高造成的,在每次检修时发现转弯烟道处省煤器最上层炉
 

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