670 t/h锅炉鳍片管省煤器管排严重磨损的原因
发布时间:2014-02-08 07:07:50作者:admin浏览量:582
[摘要]对某电厂670 t/h锅炉鳍片管省煤器管排严重磨损的原因进行了分析,并对鳍片管与螺旋
肋片管在防止磨损方面的优劣进行了比较,提出了用螺旋肋片管进行省煤器改造的设计 方案。
[关键词]锅炉;省煤器;磨损;螺旋肋片管;鳍片管
某电厂200 MW机组DG670/140 - 5型超髙压中 间再热、自然循环、四角切圆燃烧、n型布置的燃煤锅 炉,省煤器分为过热器侧和再热器侧两部分,每侧又分 为热段和冷段,纵向错列布置,管排采用鳍片
管,规格 为J32X4,材质20G,纵向排数为36排,横向节距为 94 mm0
由于锅炉燃用煤质下降,耗煤量和烟气量增大,因 省煤器鳍片管排横向间距较小,热段省煤器的烟气流 速偏髙,飞灰磨损严重。2005年上半年,因省煤器管 排泄漏、致使机组非计划停运4次。为此,
通过分析比 较,提出了采用螺旋肋片管对热段省煤器进行改造的 设计方案。
1省煤器磨损原因分析
速增加。锅炉现烧煤种和设计煤种的元素分析详见表 1和表2,由表中可知,燃煤Q„.Mt由设计煤种的26 580 kj/kg下降为现烧煤种的19 280 kj/kg。为保证机组 负荷,必然要增加燃煤量,使烟气量增加
。根据计算,
(2)燃煤灰分增加,造成烟气中飞灰浓度增加。 由表1、表2可知,燃煤A„由设计煤种的10. 03%增加 到现烧煤种的30. 02%,飞灰量增加了 16 645. 5 kg/h, 增加幅度为75. 8%,烟气中飞灰无因次浓度由
0.007 1 kg/kg增加到0. 029 kg/kg,加剧了受热面磨损。
2燃煤灰分沾污性指数计算
螺旋肋片管省煤器的优点是,烟气流过螺旋肋片 时会在粘性力的作用下在肋片表面形成附面层,出现 小的涡旋区,大颗粒飞灰不能接触到基管表面,烟气横 向冲刷沿管子表面相对均匀,因此,管子外
表面的磨损 较小。但是,由于肋片的作用,螺旋肋片管积灰的自清 理能力较差,与鳍片管相比,较容易积灰。因此,在考 虑采用螺旋肋片管时,还应考虑灰的粘结特性。当灰 中Si〇2及ai2o3的含量
高时,灰质磨损性强,但积灰 疏松。而CaO,MgO含量高时,积灰粘结性较强。
3热力计算校核
根据锅炉结构数据、实际煤质数据,在保证省煤器 热力参数条件下,计算出了基管直径分别为^32X4、 d38X5、d42X5,肋片厚度1.2 mm、肋高12 mm、肋片 间距10 mm的热段错列螺旋肋片管省煤器和基管
直 径分别为J32XU38X5和342X5、鳍片高为20 mm 的冷段错列鳍片管省煤器纵向管排数和横向节距。
式中:Q为受热面对流传热量,W/kg;K为传热系数, WV(m2.°C);W为传热面积,m2;仏为传热温压/CBj 为锅炉计算燃料消耗量。计算中省煤器进口烟温为实 测运行参数,进口水温为给水温度,热力校核
计算用数 据见表4,计算结果见表5。
由表5的计算结果可知,省煤器热段采用螺旋肋 片管代替鳍片管,可以显著减小纵向管排数,在省煤器 空间不变的前提下,拉大管排的横向节距,增大烟气流 通面积,起到降低烟气流速、减轻磨损的
作用;可以采 用较厚管壁、较大管径的基管增大强度防止爆管泄漏。
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