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低压省煤器在300MW循环流化床锅炉的应用

发布时间:2014-02-08 06:42:13作者:admin浏览量:694

 
 
摘要:介绍在#1锅炉尾部烟道加装了低压省煤器,利用锅炉尾部烟气余热加热汽机侧凝结水,达到降 低电除尘器进口烟气温度和降低发电煤耗的目的。
 
关键词:循环流化床低压省煤器电除尘器烟气余热排烟温度凝结水 
 
1 前言
 
某机组系300MW循环流化床褐煤锅炉机组, 设计燃用褐煤,近年来大量掺烧发热量仅8MJ/kg 的褐煤,同时向锅炉内添加40t/h的石灰石,以 保证S02排放达到相关标准要求;为了降低炉膛 内水冷壁管的
 
磨损,又在炉膛内设置了一系列的 防磨梁,并且为了降低厂用电率,锅炉在原设计 床压基础上采取了一定程度的降低床压运行的方 式,造成燃烧中心上移、炉内换热减少,排烟温 度升高到167T左右
 
,比设计值高出18T。排烟 温度的升高降低了机组的经济性,也影响了电除 尘器的除尘效率。排烟温度升高造成进人电除尘 器的烟气体积量增加,除尘效率下降,烟尘排放 浓度超过国家环保排放要求
 
,为此,电厂计划对 电除尘器进行电袋除尘器改造,但过高的排烟温 度,不仅大大降低布袋除尘器的寿命,而且对布 袋材料的要求较高,导致电袋除尘器的改造和维 护成本很高。因此降低排烟温度
 
,不仅能降低锅 炉排烟损失,达到节能的目的,而且能够保护布 袋除尘器的运行安全和大幅降低电袋除尘器的改 造成本。
 
2烟气余热回收方法
 
:如购果将赞收的这部分热量完全排放而不加以 利用,将造成资源浪费,所以将回收的热量完全 排放而不利用的方案是不可取的。回收的这部分 热量以“纯外部热量”的形式输入汽机回热系 统,虽然
 
回收的这部分热量进入回热系统,将排 挤部分抽汽.使得冷源损失增大.但是排挤的这部分蒸汽将在汽轮机通流部分内部继续做功。如 果保持汽轮机的总功率不变,则由于这部分外热 的输人,汽轮机的
 
总进汽量将减少,该方案是切 实可行的方案。
 
3.2低压省煤器水源
 
1)低压省煤器分两路取水,分别取自7#低 加出口和6#低加出口,7#低加出口水温在841左 右,6#低加出口水温在105T左右,两路取水均 由电动调整门调节流量,控制配水温度在92T, 作为低压省煤器
 
的进水,低压省煤器受热面与主 回水系统成并联布置,给水被加热后和5#低压出 水汇合后进人除氧器,见图2。这样做的目的是 可以通过进水量的调节控制进水温度,进而控制 低压省煤器的壁温,防
 
止产生低温腐蚀。
 
2)低压省煤器给水在受热面内和烟气换热, 降低排烟温度由167T到137T,降幅不低于 30^,给水被加热后和5#低压出水汇合后进人除 氧器。被低压省煤器加热后的凝结水出口温度越 高越好,温度越高,
 
能级越高,经济效益越大。 显然,经过加热的凝结水进入除氧器要比进入其 他几个低加产生的效益要大。
 
3)低压省煤器进水温度选择为921,能够 保证省煤器换热管管壁温度在烟气露点之上。
 
4)通过低压省煤器回水母管总电调门(图2 中的8所示)调节低压省煤器的水量,以调整低 压省煤器的降温幅度,当需要加大降温幅度时, 开大低压省煤器回水母管总电调门,反之关小 此门。
 
4低压省煤器设计特点
 
4. 1防磨措施
 
1)采用大节距、大管径、厚壁管。由于磨 损速度反比于管径的一次方,加之壁厚增大;此 外,螺旋肋片管采用了镍基渗层工艺,这些结构 特点均可大大延长低压省煤器的磨损寿命。
 
2)严格控制平均烟速。
 
3)在所有弯头、可能的烟气走廊部分,设 计安装防磨护瓦。
 
4)在第一排管子前再设计两排假管,耗散 飞灰动能。
 
5)通过计算和数据模拟,在烟道入口增加 导流板,实现烟道内部气流流速与灰浓度的均衡, 防止烟气偏流的发生,避免出现烟气走廊、烟气 偏流、局部漩涡。
 
4.2防低温腐蚀措施
 
1)采用双路低加出水、流量可调的并联供 水方式,在设计进水温度下,管子壁温处于烟气 露点以上,可确保任何一排管子的金属壁温都高 于烟气露点,不会发生受热面的低温腐蚀。
 
2)传热元件采用耐腐蚀渗层(高温钎焊、 镍基渗层),该材料可降低酸液中的腐蚀速度4 ~ 5倍。
 
4.3防积灰措施
 
1)由于褐煤流化床锅炉细灰多、易积灰的 特点,选取了较高的烟气平均流速(但低于磨损 上限),可利用烟气自身动能对受热面进行自 吹灰。
 
2)采取了较大的横向节距和纵向节距,使 管束成为稀疏管束。
 
4.4引风机出力影响
 
低压省煤器本体在额定负荷下烟气流阻增加 202Pa,但由于排烟温度降低301,使得引风机 人口体积流量减少6.8%,在功率不变情况下, 可抵消全部低压省煤器新增烟气流阻,因此增加
 
受热面后不会影响引风机和锅炉的正常出力。
 
4.5电袋除尘器的保护
 
低压省煤器采取多管积木式设计,一旦个别 管出现故障,可实现局部受热面隔离,每一烟道 仍可保持大部分管束运行,从而保证电袋除尘器 的工作安全。
 
4.6烟气温度不均的调节
 
烟道内烟气温度不均,差别较大,有20‰301,通过计算和数据模拟,增加导流板,在不 增加阻力,不形成烟气走廊的基础上,通过改造 将烟道内温度混合均匀。
 
5低压省煤器应用结果
 
1)机组300MW电负荷投低压省煤器时,低 压省煤器前烟气温度为163.51,低压省煤器后 烟气温度为133. 91,排烟温度降低29. 6^。
 
2)机组300MW电负荷投低压省煤器时,低 压省煤器入口凝结水温度为92. 4尤,出口凝结水 温度为130. 7SC ,进人低压省煤器凝结水流量为 168. 22t/h,凝结水温升为38. 31。
 
3)机组300MW电负荷投低压省煤器时,机组抽汽量及主蒸汽流量减少,汽轮机热耗率降低 42. 31kJ/(kW . h),发电煤耗率降低 1.6g/(kW • h)。
 
6结束语
 
1)增设低压省煤器后,可以减少#6、#7低 压加热器抽汽量,减少的这部分蒸汽在汽轮机通 流部分内部继续做功。如果保持汽轮机的总功率 不变,则由于这部分外热的输人,汽轮机的总进 汽量将减少
 
,汽轮机热耗降低,即发电煤耗降低。
 
2)增设低压省煤器可以降低排烟温度301 左右,电除尘器人口烟气体积流量相应减少 6. 8%左右,烟气在电除尘器内停留时间相应延 长,收尘条件得到改善,烟尘排放浓度相应降低。 采用加热凝结水
 
降低排烟温度的改造方法,不仅 能够提高机组循环效率,达到节能的目的,而且 能够改善电除尘器的集尘环境,也为今后电除尘 器进行电袋除尘器改造提供了指导依据。
 

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